福建锅炉真空查漏

时间:2020年07月13日 来源:

利用系统中的压缩机进行自抽真空试验对于较大的制冷系统通常用这种方法进行真空试验,采用系统中的压缩机进行自抽真空的,具体操作步骤如下:(1)首先将排气截止阀杆顺时针选到底,使系统在压缩机的排气口失去循环通道。(2)逆时针旋下排气截止阀多用通道的细牙螺塞,使排气口与大气相通。(3)打通系统内的所有阀门。(4)短接低压继电器的触点,临时性撤去保护功能(事后必须复原)。(5)启动压缩机,使系统内的空气排入大气(压缩机的吸气阀门应缓慢打开,以免系统内的气体来不及排出,造成排气压力过高而引起高压保护等)。



对该系统,应重点关注的因素:真空泵电机电流是否异常、真空泵冷却液温度情况、真空泵汽水分离器液位情况。福建锅炉真空查漏

放电管检漏,将放电管接到系统上,并将系统抽成中真空,在高频电压作用下系统中残存气体(空气)产生紫红色或玫瑰色辉光放电。若在系统可疑表面处涂上**、汽油、酒精或其他易挥发的碳氢化合物,有蓝色放电颜色出现之处便是漏孔位置。真空计检漏,根据相对真空计(热导真空计和电离真空计等)的读数检漏的方法。真空计的工作压力范围就是检漏适用的压力范围。检漏时在可疑处喷吹示漏气体氢、氧、二氧化碳、乙烷或用棉花涂以yi醚、**、甲醇等。示漏气体进入系统后会引起真空计读数的突然变化。热导真空计可检漏率为10-3帕·升/秒的漏孔;电离真空计可检漏率为10-4~10-5帕·升/秒的漏孔。 福建超声波真空查漏公司与相互碰撞后产生的离子和电子(探索气体就是指氦气)得出的数据。

如漏空点处在真空系统凝结水面以上,凝结水溶氧、凝汽器真空坰随着负荷的变化而变化,负荷升高时,真空随之升高,凝结水溶氧随之降低,负荷降低时,与此相反。通常漏空点都是在负压区,当负荷变化时,随之变化较大的主要是抽气系统、低压旁路调整阀后、硫水扩睿器等部位,当负荷升高后,负压系统的压力将提高,漏空量相对降低,真空逐步升高,凝结水溶氧降低漏空点对凝汽器真空、凝结水溶氧变化的影响非常敏感,当真空系统有漏点产生至真空测量装置检测岀来,反映到CRτ画面上*需几分钟,而凝结水溶氧变化稍微滞后。这样若漏点被找到,将其封堵后,则凝汽器真空在几分钟后就有明显变化。

当伴随真空下降,只有端差增大,过冷却度没有变化时;此现象基本可以判断为凝汽器铜管结垢。结垢(如图片)使传热热阻增大,传热温差增大,而总传热量基本不变,循环水进出水温差不变,所以出水温度不变,排汽温度增加,端差增大,真空降低。当真空随热负荷的增加而下降,基本上可判断为凝汽器的热负荷过高造成。由于机组的调节汽门疏水、各级抽汽逆止门疏水、轴封加热器疏水以及两端汽封疏水均经本体疏水扩容器进入凝汽器,增加了凝汽器的换热强度,当机组抽汽量增加或循环冷却水量不足或虽冷却水量一定但因其水温较高时,就都会导致凝汽器真空度下降。 并在电离区内与残余的气体分子,以及被检的空间的漏孔所抽进来的氦气分子,进入电离区的探索气体。

冷却水室存气也会是换热面积减少,换热量下降,抽气能力下降。但一般只发生在开停车阶段,因为正常运行时经凝结水泵加压后已经是不饱和水,溶解度增加,即使泵轻微漏气,也会溶解,加热也不会析出。所以,水室中不会有气体存在。凝汽器换热管两侧介质都是洁净、无腐蚀的,不存在堵塞、腐蚀现象。有些地方凝结水再循环门始终开着,使经过抽气器和汽加的水流量增大,负压形成较高,但同时也增加了凝汽器的热载荷,但低排汽量时,对保护凝结水泵是有利的。真空系统漏气会使凝汽器集气,使真空降低,端差和过冷却度增大。但漏点位置不同,对端差和过冷却度的影响不一样。空气相对于蒸汽密度大,在凝汽器内向***动,当漏气点在下部时,空气容易积聚,不易被抽出。上部空气少,无过冷却,换热系数基本不变,端差增加较少,冷却水出水温度随排汽温度增加;而下部水面上蒸汽分压低,对应凝结水温度低,过冷却度增大。 真空室内接真空测量仪器。这东西一般型号比较多,需要看你的常用真空度是多少而定型号,用复合真空机。福建汽轮机真空查漏

凝结水泵入口汽化可以通过凝结水泵电流的减小来判断,当确认是由于此原因造成凝汽器水位升高时。福建锅炉真空查漏

泄漏点查找方法的选择:1.火烛法和肥皂水沫法只能用来确定的大量漏气的漏点,且费时费力、准确性差,是通过观察蜡烛火焰摇曳情况,来确定漏气位置。另外,火烛法会威胁到氢冷发电机组的安全,均不适合本厂对凝汽器真空的查漏。2. 卤素检漏法的不足之处是响应时间长、检漏仪的敏感元件如长时间处于浓度较高的卤素气体中易产生效应。3.超声波检漏法具有速度快、响应及时、检测方便等优点,但要求检测员具有丰富的经验,排除复杂的背景超声,且其精度只与泡沫检漏法相当。4.氦质谱检漏仪虽然可靠、灵敏度高,但是也有其局限性,在不明真空泄漏的情况下进行查漏,需将阀门套及法兰保温拆除,工作量很大,有时也难于取得预期的效果。 福建锅炉真空查漏

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