陕西真空查漏
1、观察低压端的真空表,直至真空压力表的读数达到--0.1MPa,适当时间后将排气截止阀杆旋转退出并旋紧。保持18~24h,如真空度没有变化即为合格。
2、试验中应注意:
1)对压力润滑的压缩机制冷系统进行自抽真空时,应将油压继电器的接点做临时性的强制接通;
2)自抽真空的时间不能太长,否则压缩机的运动部件长时间地在较高的温度下工作容易产生较大的磨损和金属疲劳;
3)在自抽真空试验中,可在排气口接一软管,将软管的另一端插入油中,观察油表面的气泡逸出情况。若在较长时间内无气泡逸出,则可停止抽真空,经24h真空度没有变化为合格。如果气泡长时间不止,可先关闭压缩机的吸气阀,检查压缩机本身是否泄漏,如油中不再有气泡,说明压缩机本身不泄漏,系统中其他部位有泄漏;日气泡仍连续产生,说明压缩机吸乐,这往往是轴封处不严密所造成的。 宝鸡超声波真空查漏**知识真空查漏,喷吹法是用喷枪对部分喷氦气,找出漏孔的位置,但效率较低;
背压法检漏
背压法检漏是将压有一定压力的示踪气体的被检件放入检漏夹具中,然后连至检漏仪将其抽空,示踪气体通过漏孔泄漏出来,经检漏仪检测总泄漏量。
小型电子器件宜采用这种检漏方法。首先将仪器调整好,再将器件放入加压罐内压入氦气,氦气进入有漏孔的器件内部,无漏孔的器件只是表面吸咐氦气。器件加压压力和时间根据GB2423,2328文件而定,器件从加压罐中取出后将表面吸咐的氦气吹掉再放入检漏夹具中抽空,待真空抽至设定值后自动将夹具连至仪器的测量系统。这时,压入存在漏孔器件内部的氦气泄漏出来被检测,其漏率在漏率表上显示出来。一般背压法检漏时采用排除法。在夹具中放一定数量的器件,这一批的总漏率没超过报废预定值,说明这一批合格;总漏率超过报废预定值可以取出一半,剩下的一半继续检漏,这一半合格说明有漏的器件在取出的那一半中,依此检漏直至检出有漏孔的器件。
这种检漏方法有时也会出现漏检。这是因为那些存在大漏孔的器件在放入检漏夹具前氦气已经放完,所以通常在背压法检漏之前须对器件进行粗检。
凝汽器真空压力低的原因:
1)循环冷却水进口温度高,必然会影响到汽轮机排汽的冷却,进而影响到机组的真空。
2)凝汽器水位过高。凝汽器中凝结水液面超出热井水位计上限,淹没部分冷却水管时,由于凝汽器汽侧冷却面积减少而使真空缓慢下降,严重时,如水位升高凝结水进入抽气管,则真空迅速下降。
3)真空泵工作不正常,必然引起凝汽系统的不可溶气体不断增多,导致凝汽系统真空降低。
4)真空系统不严密,漏入凝汽器汽侧的空气量增多,抽气器超负荷工作引起真空下降。机组运行过程中如果出现真空下降的问题,排除比较常见的故障外,真空系统的泄漏是造成真空下降的主要原因。其主要现象为真空下降、真空泵电流增大等。
5)加热器或除氧器事 故疏水阀误开,引起加热器或除氧器汽水大量流到凝汽器,导致真空下降。
6)大机或小机轴封系统故障或调整不当,大量空气从汽轮机后汽封吸入引起真空快速下降。
7)凝汽器循环冷却水中断或水量不足。循环水中断,将出现凝汽器循环水进口失压的情况,导致汽轮机排汽温度急骤升高,真空迅速降低。循环冷却水量不足,不能满足冷却汽轮机全部排汽量的要求,将导致真空的逐渐下降。
汽轮机真空查漏,负荷不同,处于真空状态的设备、系统范围不同,凝汽器内真空也不同,漏空气量也不同。
真空查漏方法及其对比分析,通常用灌水法查找真空系统不严密的方法的优缺点,缺点是由于设备的原因,灌水高度比较高只能到汽缸的比较低轴封洼窝处,高于轴封洼窝的地方因为水上不去而不易发现,特别是与汽轮机汽缸相连接的管道系统。真空系统包含大量的设备及系统,连接的动静密封点多,在轻微漏空气的情况下很难发现漏点,因为空气往里吸,不够直观,传统的运行中用火焰检查法较繁琐且效果不好,多数情况下使用的方法是在机组停机后对真空系统进行灌水找漏。这种方法比较直观,漏点极易被发现。 真空查漏方法有:氢-钯法;离子泵法;高频火花检漏法;卤素检漏法;质谱检漏法。陕西真空查漏
以保证机组在合理的背压下运行,发电厂真空查漏,提高机组运行的安全性、可靠性、稳定性和经济性。陕西真空查漏
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