富平专业钛管查漏原因
凝汽器钛管查漏,凝汽器钛管泄漏以后,由于循环水侧的压力较汽侧压力高,所以较脏的循环水将进入凝结水系统,从而对二回路设备造成以下损害:(1)腐蚀形成的产物在蒸汽发生器局部形成淤渣,影响传热同时易在氯离子的作用下造成传热管应力腐蚀破裂。(2)硫酸根离子形成的酸性环境容易对大部分是碳钢的给水系统管道形成腐蚀。(3)钠离子可能导致SG的传热管苛性应力腐蚀。(4)氯离子容易穿透金属氧化膜,形成电化学腐蚀,同时氯化物容易在蒸发器传热表面或结构缝隙处浓缩,造成应力腐蚀。尤其是海水冷却的电厂一旦泄露,海水进入凝汽器内部,凝结水中的钠离子含量和水的电导率马上就会超标。富平专业钛管查漏原因
防止凝汽器腐蚀的方法还有设置阴极保护法也叫牺牲阳极法。这种方法可以保护水室、管板和管端免遭腐蚀。不同的金属或同一种金属侵泡在溶液中,便会在金属之间产生电位差,这种电位差就是产生电化学腐蚀的动力。腐蚀发生时只有金属的阳极遭受腐蚀,而阴极不受腐蚀,那么可以选择腐蚀阳极金属的方式,来保护阴极金属。牺牲阳极法是在水室内安装一块金属作为阳极,电位低于被保护物,使整个水室、管板和管端成为阴极,在冷却水浸泡下,电腐蚀就只腐蚀金属板,这就是牺牲阳极保护了管板等金属免受腐蚀。受腐蚀的金属板阳极可定期更换,材料可为高纯度锌板、锌合金纯铁等。甘肃正规钛管查漏而这种情况下必须紧急处理,十分影响电厂的正常生产。
钛管泄漏的原因分析:(1)由于防范措施不到位、施工工艺不良以及在运输过程中保护不善等原因,可能造成部分钛管存在轻微损伤。在机组运行过程中,钛管的损伤部位会进一步扩大,进而引起泄漏。(2)1号机自投产以来,经历了甩负荷、超速高背压、退高加等试验工作和多次启停机。由于在试验和启停机过程中机组的运行参数变化较大,可能不同程度地对凝汽器钛管造成损伤或破坏(3)虽然循环冷却水系统装有一、二次滤网,绝大部分垃圾不会进入凝汽器钛管,但海水中很多如小贝壳等坚硬锋利的异物仍有可能随海水进人凝汽器钛管。如果这些异物卡在凝汽器钛管内,在水流连续不断冲击下,会使钛管产生振动和位移,经过一段时间后钛管就会被磨穿。
钛管泄露处理措施:1、将发现泄漏的铜管做好标记,将提前加工好的堵头在泄漏铜管管板的两侧打进管口内,在打进前确认堵头安装在管口内不偏斜,堵头大小合适,打进管口内牢固,不松动;2、以上工作结束后,工作人员检查容器内无工具、材料等遗留物;3、检查门板伙人孔门的密封胶条是否完好,必要时更换;检查门板或人孔门结合密封面是否存在凹槽、缺损等缺点,4、就位凝汽器前后门板或人孔门盖;投入系统运行,检查密封点无泄漏;5、清理现场;6、注销工作票,工作结束。在这期间不进行胶球清洗,不进行循环水量大幅调整,同时应作好水质突然恶化的事故预想。
机组负压系统相关部件对凝结水溶氧有影响(1)机组高压加热器启动、停运后,疏水至凝结器的总门应关闭。(2)机组正常运行时,应关闭凝结水再循环门;凝结器、除氧器水位自动调节装置应投入。(3)汽轮机凝结器热水井水位计、化学取样门漏汽等因素也对凝结水溶氧有影响。凝结器补水对凝结水溶氧的影响机组在正常运行时,除盐水是通过凝结器喉部喷淋管补至热水井。一般情况下除盐水溶氧为6~8mg/L;温度为20~30℃。但由于凝结器本身相当。停机查漏,需要对凝汽器的汽侧灌水,通常采用的灌水找漏法,它是凝汽器找漏中*为有效的方法;甘肃正规钛管查漏
特别是采用铜管的凝汽器,发生铜管损坏泄漏的几率较大,一般有腐蚀和机械损伤两种情况;富平专业钛管查漏原因
结论:1)设计不完善。凝汽器内低加抽汽管道没有设计外护包壳,且在低加的接口处外护包壳没有进行密闭焊接,蒸汽容易对此处造成强烈冲击。2)低加外护包壳安装工艺不良、不合规范应满焊的地方没有进行满焊,点焊也不牢固。包壳底部各段没有按要求钻Φ6通孔以排泄水汽。3)8号低压加热器外护包壳是受蒸汽冲刷严重的地方。4)本次凝汽器钛管出现泄漏的主要原因是凝汽器内低加外护包壳存在安装不规范、设计不完善等缺点,在蒸汽的长期冲刷下造成凝汽器内低加外护包壳局部被撕裂,撕裂的不锈钢片(厚度为1mm)将凝汽器钛管击伤,造成凝汽器钛管泄漏量越来越大。富平专业钛管查漏原因