真空钛管查漏联系方式

时间:2021年06月27日 来源:

介质顺着背部流动到出口,由此可见弯头的背部即承受较大压力又承受着严重的冲刷腐蚀,说明背部承载大于任何部位。三通的工作情况,同弯头相似,介质通过三通时直冲三通的支路与直路的相交处,此处的承载压力和冲刷腐蚀大于其它部位。支路为主管路的卸压分流状态。异径管的工作情况,介质通过异径管时往往介质是从大头向小头流动,因截面积的逐渐变小使异径管的锥体部位产生增压现象,锥体内表面即承载较大压力又承受严重冲刷腐蚀。以上分析表明钛管件是钛管道中极其重要的部件,它直接影响着钛管道的寿命。常见的钛管件生产工艺我国钛管道使用初期国内没有厂家生产标准的钛管件,不得不使人们采用多焊缝式(俗称“虾米腰”式)钛弯头,它的加工工艺繁杂。通常采用将管切成多段斜口、焊接而成或板金下成多节叶形展开料,再卷制焊接,焊缝量大。由于焊接处的几何形状不连续,将产生较高的应力集中,因此,对这种管件的工作压力和工作温度必须作出严格的规定。焊缝会降低耐蚀性、易泄漏、且外观欠佳,内表面为折面而增大了管道传输阻力和背部的焊缝受到严重的冲刷腐蚀而降低了寿命。三通采取在直管道上开孔,将支路直接管焊接而成,因钛材的加工性能不如其它材料。当凝汽器管子发生泄漏时,空气被吸入管子就会发生弱信号;真空钛管查漏联系方式

钛管泄漏的原因分析:1)循环冷却水系统装有一、二次滤网,绝大部分垃圾不会进入凝汽器钛管,但海水中很多如小贝壳等坚硬锋利的异物仍有可能随海水进人凝汽器钛管。如果这些异物卡在凝汽器钛管内,在水流连续不断冲击下,会使钛管产生振动和位移,经过一段时间后钛管就会被磨穿。2)由于防范措施不到位、施工工艺不良以及在运输过程中保护不善等原因,可能造成部分钛管存在轻微损伤。在机组运行过程中,钛管的损伤部位会进一步扩大,进而引起泄漏。3)1号机自投产以来,经历了甩负荷、超速高背压、退高加等试验工作和多次启停机。由于在试验和启停机过程中机组的运行参数变化较大,可能不同程度地对凝汽器钛管造成损伤或破坏。辽宁钛管钛管查漏打开低压缸上部安全排气门,监视水位。

汽器运行中有效地进行单边膈离查漏,一直是困扰各电厂的一大难题。传统的烛光法、贴纸(膜)法等,只能查出一些较大的漏点,对于微漏、定点泄漏却无能为力,而且耗时较长。该发电公司凝汽器冷却水为海水,投运以来,多次发生钛管泄漏,严重威胁机组的安全运行,电厂尝试各种运行中查漏方法,收效都不大。后来电厂采用超声波探测仪进行钛管检漏。在凝汽器运行查漏过程中,取得良好效果,可以在检测细小泄漏时从嘈杂环境中精确地捕捉到泄漏信号,定点定位找到泄漏管束。

查漏原则:凝汽器及真空系统灌水査漏补水方式为通过凝输泵向凝汽器内补充除盐水,直到水位灌至要求的位置,在灌水过程中应加强对凝汽器底部支撑的检査,防止凝汽器壳体变形。在水位灌至要求髙度后,进行quan面检査,如无法确认凝汽器钛管是否存在泄漏,应考虑加入荧光粉査漏,启动凝结水泵打循环2小时后检査,若有漏点根据漏点高度或处理措施确定放水位置放水,在处理后根据泄漏部位及处理情况,经检修人员确认后确定是否需要再次灌水査漏,灌水査漏后水位放至正常机组启动的补水位置,如加入了荧光粉查漏,应将水全部放完,并将相关系统冲洗干净。牺牲阳极法是在水室内安装一块金属作为阳极,电位低于被保护物,使整个水室、管板和管端成为阴极。

结论:(1)8号低压加热器外护包壳是受蒸汽冲刷*严重的地方。(2)设计不完善。凝汽器内低加抽汽管道没有设计外护包壳,且在低加的接口处外护包壳没有进行密闭焊接,蒸汽容易对此处造成强烈冲击。(3)低加外护包壳安装工艺不良、不合规范应满焊的地方没有进行满焊,点焊也不牢固。包壳底部各段没有按要求钻Φ6通孔以排泄水汽。总之,本次凝汽器钛管出现泄漏的主要原因是凝汽器内低加外护包壳存在安装不规范、设计不完善等缺点,在蒸汽的长期冲刷下造成凝汽器内低加外护包壳局部被撕裂,撕裂的不锈钢片(厚度为1mm)将凝汽器钛管击伤,造成凝汽器钛管泄漏量越来越大。水质异常时,化学运行人员应加强水质的检测,及时汇报水质变化情况;四川钛管查漏客户至上

凝汽器钛管渗漏无法查到或是没有条件进行单侧退岀查漏时可采用循环水加锯沬的方法进行临时堵漏;真空钛管查漏联系方式

1)凝汽器钛管堵头松动或腐蚀。对运行中产生泄漏的钛管,不可能把管口焊死,只能用堵头封堵,而堵头松动或腐蚀可能成为钛管泄漏的原因。2)凝汽器*上面的一、二层钛管承受大量蒸汽冲击,如果此部分钛管在出厂时存在管壁厚度不够或不均匀、酸洗质量不过关等缺点,在蒸汽的长期冲击下容易造成损坏。3)由于凝汽器内的7,8号低加外护包壳安装工艺不合要求、材质不良、设计不完善等原因在蒸汽的冲击下会发生局部脱落,脱落的外护包壳击伤凝汽器钛管。真空钛管查漏联系方式

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