长安区钛管查漏公司

时间:2023年03月06日 来源:

钛管查漏,本公司研究的是660MW亚临界机组凝汽器,其循环却水直接引自珠江入海口,水中含有大量的盐等杂质。因此一旦钛管由于凹陷、点蚀和晶间腐蚀等原因出现泄漏,没有经过处理的海水就会直接混入到凝结水,然后进入到热力系统之中,机组凝结水水质将会急速恶化,导致整个机组的汽水系统积盐结垢,管道腐蚀,甚至会使炉管和汽轮机通流面积大幅减小,严重威胁到机组的安全经济运行。因此,加强对凝汽器钛管渗漏原因分析,并礙汽器在线査漏方法的进行改良与优化从而提高查漏效率,具有非常重大的现实意义。凝汽器钛管的主要构成材质是钛材料,通常在运行工况相对比较复杂的情况下,该种材料仍会发生磨损或者腐蚀;长安区钛管查漏公司

凝汽器钛管泄漏的原因及处理:1)凝汽器内圈进水侧2根存在泄漏,内圈出水侧1根存在泄漏。凝汽器泄漏的钛管两端用专属堵头封堵后,恢复相关安措并将隔离的凝汽器内圈投人运行,凝结水泵出口母管钠离子浓度为0.25ppb。2)对凝汽器内圈进、出水侧管板用高压水冲洗,同时用塑料薄膜将凝汽器内圈前、后水室露出水面的钛管全部铺上。待所有露出水面的钛管都用薄膜铺上后,再逐根检査钛管上的薄膜是否被吸入或破损,在薄膜被吸入或破损处的钛管两端用专属堵头进行封堵。对封堵后的及其周围的钛管再次铺膜进行检查,确保漏点彻底消除。安康真空钛管查漏公司哪家技术好灌满水后,应检查真空系统和汽侧是否有泄露。

凝汽器钛管泄漏原因分析,从实践来看,造成镢汽器钛管泄漏的原因大概有一下几方面。第1,在低压缸检修期间防护板布置安装不到位,使工器具、零部件不慎掉λ凝汽器中,从而导致钛管被严重砸伤。第在机组运行中,因凝汽器钛管上部位置布设了很多的管道以及疏水防护板等,如果这些装置安装焊接岀现了问题就可能发生脱落、断裂,进而掉入橛汽器中将钛管砸伤。第三,对于礙器钛管而言,尤其是靠近疏水口位置,因疏水消能器失效,导致大量高能疏水蒸汽冲刷管子,以致于钛管严重减薄而发生穿漏。此外,清洗钛管过程中,所选用的橡胶zi弹硬度过大时,很容易划伤钛管内壁。

    凝汽器的作用及其钛管泄漏后的危害:当发生凝汽器钛管泄漏后,运行人员应当立即采取投运凝结水精处理,隔离泄漏的凝汽器水室等措施,以防止整个二回路水质变差从而影响蒸发器等设备的安全运行。凝汽器作为机组热力循环的必要设备之一,其主要作用是将汽轮机低压缸排汽冷凝成凝结水,冷凝下来的水由凝结水泵打出后作为热力循环介质使用。它一般在低压缸下部横向布置,凝汽器壳体置于弹簧支座上,其上部与汽机排汽缸采用刚性连接。循环水流经凝汽器管束使凝汽器壳体内的汽轮机排汽凝结,凝结水聚集在热井内并由凝结水泵排走。它的内部布置有许多传热管束,管束内流的是循环水,由于循环水水质差以及机械撞击等原因,运行过程中经常会出现凝汽器钛管泄漏的现象。凝汽器是将汽轮机低压缸排汽凝结成水,从而作为热力循环的介质使用的一个重要设备。 在灌水前必须用简易的钢管或枕木将各支撑弹簧处进行辅助支撑,防止注水后弹簧超载。

    1、机组负压系统设备缺陷对凝结水溶氧的影响(1)由于各种疏水的参数(压力、温度)不同,产生的交变应力,使机本体疏水扩容器焊缝开焊,从而影响凝结水溶氧。(2)汽轮机轴封漏汽影响凝结水溶氧。(3)机组真空系统、设备阀门缺陷影响凝结水的溶氧。机组真空泄漏率严重不合格,尤其是凝汽器汽侧存在泄漏点影响真空泄漏率直接影响凝结水溶解氧超标。(4)机组凝结水泵泵体裂纹、盘根、水封等影响凝结水溶氧。(5)抽气系统工作不正常,造成凝结水系统空气量增加。2、机组负压系统相关部件对凝结水溶氧有影响(1)机组高压加热器启动、停运后,疏水至凝结器的总门应关闭。(2)机组正常运行时,应关闭凝结水再循环门;凝结器、除氧器水位自动调节装置应投入。(3)汽轮机凝结器热水井水位计、化学取样门漏汽等因素也对凝结水溶氧有影响。3、)凝结器补水对凝结水溶氧的影响机组在正常运行时,除盐水是通过凝结器喉部喷淋管补至热水井。一般情况下除盐水溶氧为6~8mg/L;温度为20~30℃。 如若不急着开机,可将灌的水保留几天,根据水位的高低更直观地看到真空系统是否有泄露;西安好的钛管查漏

同样地可使用超声波检漏仪在管板上进行听,调节灵敏度;长安区钛管查漏公司

    其耐压和寿命都达不到标准中的壁厚公差要求,尽量不使用此种工艺生产的钛弯头。如何提高钛管道寿命?提高钛管件寿命而成为管道设计技术领域的一大学术难题。弯头推挤工艺是在八十年代中、后期由日本引入我国的一项钢制弯头生产新技术。由于该工艺可实现连续性生产,并且生产的弯头壁厚均匀一致,因而它迅速取代了传统工艺。相继又研制出无缝钛三通、无缝异径管等无缝钛管件产品,无缝管件的大直径可达Φ219,并达到了ASTMB363—95标准要求。推制钛弯头的加工是以无缝钛管作为坯料,在专属推制挤压机上采用管径小于成品口径的坯料推制挤压成型,成形模固定在主机上不动,有一活动推力推动管坯从右方向左方前进,坯料在成型模时,受到加热及保护,成型过程中管坯受到扩涨,对成型过程中受力分析表明,其不同部位的受力大小是不同的,但都是二向受压,一向受拉,即轴向受压、径向受压、周向受拉。整个变形过程中直径逐渐变大、弯曲、长度缩短而厚度基本不变。用网络法的实验结果证实,弯头成型时的变形主要发生在下部。坯料上画上均匀网格,成型中可观察到弯头背部成型时方格变化不大,到腹部变形越严重,网格在周向被拉长,轴向被压缩,而网格总面积不变。 长安区钛管查漏公司

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